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东海翔集团锅炉“瘦身美体” 节煤达8%左右

2008-10-06 中投机械网
 

东海翔集团有限公司年用煤量达到17000吨左右,为了让锅炉“吃”进去的煤实现最大化的燃烧,企业通过各种技术改造为锅炉增加了分行分层节煤器、烟气余热蒸汽发生器、烟气余热节煤热水器,并将纺织、印染产生的污泥拌煤燃烧,这四项节煤措施全年可为企业节约生产成本400多万元。

 

燃煤进入锅炉之后,机械装置自行将体积大小不一的煤块分行分层送入炉膛,块煤在下,粉煤在上,形成波浪形的疏松煤层结构,而这是企业在为锅炉进行“瘦身美体”时增加了一个分行分层节煤器所产生的作用。据技术人员介绍,这项装置可使煤的燃烧面积增加30%左右,使燃煤在炉内呈半沸腾状得以充分燃烧,节煤达到8%左右。

 

其中烟气余热蒸汽发生器增设在500万大卡热载体锅炉排烟通道上,这样每小时可产生0.6吨左右的蒸汽量,减少了煤的燃烧量,节煤达到6%左右。烟气余热节煤热水器是将1000万大卡热载体锅炉排烟尾气先通过热水交换器,产生的热水供蒸汽锅炉除氧器用,再经过空气预热器除尘脱硫塔排放,可节煤约6%。而污泥拌煤燃烧利用则是将纺织、印染的污泥加锯木粉与煤混合后供锅炉使用,这样既解决了污泥处置难题,又利用了污泥的燃烧热能,全年可节省2000吨煤。

 
 
 
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